石灰石粉輸送設備|散裝水泥輸送設備|氧化鋁粉輸送系統(tǒng)Td生產(chǎn)廠家:河南省鞏義市騰達真空設備廠
主要應用在粉煤灰輸送、氣力輸送、氣力輸灰、粉體輸送等方面。
獲得國家新型專利--氣力輸送粉狀物料料封泵。國家專利號為ZL 2010 2 0574624.1
送貨方式:汽運
參 數(shù):
騰達石灰石粉輸送設備|散裝水泥輸送設備|氧化鋁粉輸送系統(tǒng)Td詳情展示:
一、料封泵發(fā)展趨勢:
隨著國家對環(huán)境保護標準的提高及粉煤灰綜合利用意識的增強,電廠改水力出灰為干出灰已成為當前發(fā)展的趨勢。近年來干灰輸送大多使用倉泵,但就目前運行情況看使用倉泵由于氣壓高,耗電量大,維修費用高等原因,既污染環(huán)境又浪費資源,給儲運煤灰?guī)聿槐恪6覐S研制生產(chǎn)的LFB系列料封泵,具有風壓低、操作簡單、維修量小等特點,廣泛用于電力、水泥、化工等行業(yè),是輸送各種粉狀物料的理想設備。
二、使用騰達石灰石粉輸送設備|散裝水泥輸送設備|氧化鋁粉輸送系統(tǒng)Td的優(yōu)勢:
1、設備投資小,用一臺料封泵可替代二臺倉泵,降低了設備投資。
2、料封泵的用氣壓力為0.04Mpa-0.1Mpa,降低了供氣壓力,節(jié)約了耗氣量,同時降低了電機功率。
3、降低了維修費用。該系統(tǒng)一次安裝調(diào)試投運后,基本不用操作,幾乎沒有維護量,檢修工只須定期檢查即可。
4、低壓力輸送,設備密封性較好,運行可靠,無堵管現(xiàn)象,環(huán)境面貌得到完善。
三、單倉泵、負壓輸送粉煤灰存在的問題:
1、耗電量大、磨損嚴重
由于倉泵采用0.4Mpa-0.6Mpa高壓力供氣,彎頭管道磨損嚴重。磨穿焊補,更換頻繁,特別是出料閥、進料閥、排氣閥磨損嚴重,經(jīng)常卡死、加上氣動三大件損壞維修費用高,工人搶修爬泵體上,溫度高,環(huán)境惡劣,勞動強度大。
2、操作復雜
由于倉泵采用料位及時間自動控制,控制臺接線復雜、稍有問題,涉及電氣、熱工、除灰檢修三大部門多個專業(yè)人員到灰場,延誤檢修時間,給管理帶來許多麻煩,難以保證生產(chǎn)正常進行。
3、環(huán)境極差
由于上述原因,為保證運行,搶修次數(shù)多,設備到處漏灰,危及廠里的環(huán)境和周圍群眾生活環(huán)境,給文明生產(chǎn)造成極大影響。
4、影響粉煤灰綜合利用
為開展粉煤灰綜合利用,企業(yè)投巨資搞粉煤灰生產(chǎn)線,但由于輸送系統(tǒng)損壞頻繁,保證不了風選設備系統(tǒng)正常生產(chǎn),有灰管道送不出,影響用戶供灰,有損企業(yè)形象和利益。
5、影響沉渣池正常運行
由于設計灰渣分除、倉泵損壞后,只好用水沖至沉渣池,造成沖渣水不夠用,供水緊張,且由于灰細度小,容易造成網(wǎng)管堵塞、閥門、灰渣泵管道結(jié)圬報廢,使整個沖渣系統(tǒng)損失嚴重。
6、負壓輸送雖然磨損較輕,但風機使用幾年后隨著風量的逐漸降低,造成有灰送不及的現(xiàn)象。
四、石灰石粉輸送設備|散裝水泥輸送設備|氧化鋁粉輸送系統(tǒng)Td料封泵節(jié)能效果顯著
1、料封泵年節(jié)約費用(20m3空壓機、倉泵需要兩臺、料封泵需要一臺羅茨鼓風機、功率為90KW、效率80%、年工作6000小時,電價0.28元。)
單倉泵年電費
2×132×0.8×6000×0.28=35萬元
料封泵料封泵年電費
1×90×0.8×6000×0.28=12.1萬元
單倉泵改用料封泵年節(jié)約電費22.9萬元。
2、料封泵節(jié)約運行費用13+5-2=16萬元。
3、料封泵減少設備投資20-(6.8×2)=6.4萬元
以上數(shù)據(jù)表明:兩臺料封泵替代六臺倉泵每年可節(jié)約30余萬元,不但減輕了勞動強度,增加了經(jīng)濟效益,同時也保護了工作環(huán)境。
(按50MW機組為例輸送長度350m)
項目 |
單倉泵 |
料封泵 |
設備投資 |
20萬 |
2×6.8萬 |
電機功率 |
264KW |
90KW |
年耗電量 |
35萬元 |
12.1萬元 |
風壓 |
0.6Mpa |
0.4Mpa |
易損件及管道費用 |
13萬元 |
無 |
操作人員 |
6人 |
2人 |
年工資 |
5萬元 |
2萬元 |
使用年限 |
4年 |
10年 |
揚塵 |
環(huán)境差 |
良好 |
石灰石粉輸送設備|散裝水泥輸送設備|氧化鋁粉輸送系統(tǒng)Td