該設(shè)備是款的卷圓機(jī)設(shè)備,主要用于大型建筑工程,如橋梁、、涵洞、水電站、地鐵工程的角鋼、角鐵等型鋼360°圓弧成型加工。自動(dòng)圓管冷彎?rùn)C(jī)次彎弧成型。
彎管機(jī)大致分為數(shù)控彎管機(jī)、液壓彎管機(jī)等。
主要用于電力施工,公鐵路建設(shè),鍋爐、橋梁、船舶、家俱,裝潢等方面的管道鋪設(shè)及修造,具有功能多、結(jié)構(gòu)合理、操作簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn)。本機(jī)器除了具備彎管功能外,還能將油缸作為液壓千斤頂使用,相對(duì)于數(shù)控彎管設(shè)備而言具有價(jià)格便宜,使用方便的特點(diǎn)。
圓管握彎?rùn)C(jī)特點(diǎn)
重要適用于彎管跨度大,或有多角度折彎的各種型材的加工。根據(jù)需要使其彎成任意弧度。使用該機(jī)彎管時(shí),不需要加熱或填砂工藝,根據(jù)不同的需要可以冷彎成形。所彎制品具有圓弧光滑,清晰,變形量小等特點(diǎn)。本機(jī)設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,多功能式彎管機(jī)操作靈活方便,使用壽命長(zhǎng),配備模具多。具有機(jī)多用的功能。并能把6M長(zhǎng),直徑25.4¢以下的不銹鋼管次性彎成圓圈。
彎曲成形速度
彎曲成形速度對(duì)成形的主要影響為:速度太快,容易造成導(dǎo)管彎曲部分的扁平,圓度達(dá)不到要求,造成導(dǎo)管的拉裂、拉斷;速度太慢,容易造成導(dǎo)管的起皺和壓緊塊打滑,大管徑的管子易形成導(dǎo)管彎曲部分的下陷。針對(duì)這兩臺(tái)數(shù)控彎管機(jī)上大量的試驗(yàn),將導(dǎo)管的彎曲速度確定為機(jī)器較大彎曲速度的20%-40%為宜。
大型彎管機(jī)的幾個(gè)技術(shù)熱點(diǎn):
1.管型規(guī)整化:設(shè)計(jì)和排管時(shí)要避免過(guò)大的圓弧、任意曲線、復(fù)合彎以及大于180°的圓弧。過(guò)大的圓弧不但使機(jī)械笨重,而且受彎管機(jī)機(jī)床尺寸的;任意曲線、復(fù)合彎設(shè)計(jì)造型很不合理,極大的妨礙了機(jī)械化、自動(dòng)化生產(chǎn),使操作者難以笨重的體力勞動(dòng):大于180°的圓弧使彎管機(jī)無(wú)法卸模。
2.彎曲半徑化:彎曲半徑要盡量實(shí)現(xiàn)“管模"和“多管模"。對(duì)于根管子來(lái)說(shuō),無(wú)論有幾個(gè)彎,彎曲角度如何,其彎曲半徑只能有個(gè),因?yàn)閺澒軝C(jī)在彎曲中不更換模塊,這是“管模"。而“多管模"是同直徑規(guī)格的管子應(yīng)盡量采用同種彎曲半徑,也是使用同套模塊彎制不同形狀的管型,這樣才有利于模塊數(shù)量。
3.適當(dāng)?shù)膹澢霃街担簩?dǎo)管彎曲半徑的大小,決定了導(dǎo)管在彎曲成型時(shí)所受阻力的大小。般來(lái)說(shuō),管徑大彎曲半徑小,彎曲時(shí)容易出現(xiàn)內(nèi)皺和打滑現(xiàn)象,彎曲很難保證,所以般選用彎管模的R值為管子直徑的2、3倍為好。 客棧里非常的講究,二層住的都是些凡人,三層才是專門給暫時(shí)滯留的修士居住的。
4.適中的彎曲成型速度:彎曲成型速度對(duì)成型的主要影響為:速度太快,容易造成導(dǎo)管彎曲部分的扁平,圓度打不到要求,造成導(dǎo)管的拉裂、拉斷:速度太慢,容易造成導(dǎo)管的起皺和壓緊塊打滑,大管徑的管子易形成導(dǎo)管彎曲部分的下陷。針對(duì)這兩臺(tái)數(shù)控彎管機(jī)上大量的試驗(yàn),將導(dǎo)管的彎曲速度確定為機(jī)器彎曲速度的20%-40%為宜。
5.的芯棒及其位置:芯棒在彎曲中主要起著支撐導(dǎo)管彎曲半徑的防止其變形的作用。目前國(guó)產(chǎn)管材在機(jī)床上彎曲成型若不適用芯棒,其難以保證。芯棒的形式有很多種,如柱式芯棒,定向單、多球頭芯棒等。另外芯棒的位置對(duì)導(dǎo)管彎曲成型也有定的影響:理論上,它的切線應(yīng)與彎管模的切線平齊,單經(jīng)過(guò)大量的試驗(yàn)證明,提前1-2mm,此時(shí)彎管比較。當(dāng)然,提前量太大,造成彎曲部分的外壁出現(xiàn)所謂“鵝頭"的現(xiàn)象。
到目前為止,我國(guó)第套引進(jìn)的大化肥裝置,川化集團(tuán)第二化肥廠30萬(wàn)噸/年合成氨、48萬(wàn)噸/年尿素裝置已經(jīng)投產(chǎn)30年。截至2006年5月,這套大化肥裝置已累計(jì)生產(chǎn)合成氨895萬(wàn)噸、尿素1357萬(wàn)噸。這套大化肥裝置是上世紀(jì)70年代初從日本引進(jìn),具有大型化、單系列、自動(dòng)化程度高等特點(diǎn),總投資2.62億元。該裝置于1974年5月7日破土動(dòng)工,1976年6月22日建成投產(chǎn)并生產(chǎn)出合成氨,7月2日生產(chǎn)出合格尿素。這套裝置投產(chǎn)運(yùn)行的歷史,也是部發(fā)展創(chuàng)新的歷史。30年來(lái),川化在學(xué)習(xí)、消化和吸收引進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,先后進(jìn)行技術(shù)改造20多項(xiàng)、技術(shù)革新100多項(xiàng)。1985年,在次成功地將計(jì)算機(jī)技術(shù)應(yīng)用于大化肥生產(chǎn)的優(yōu)化控制,該裝置技術(shù)的創(chuàng)新成果獲得了“科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)”。1991年,對(duì)合成塔進(jìn)行改造,使合成塔的壓力由24MPa降為20MPa,提高了裝置的生產(chǎn)能力,延長(zhǎng)了設(shè)備的使用壽命。1998年,中日合作實(shí)施了段爐廢熱回收改造工程,收到了明顯的節(jié)能和環(huán)保雙重效益。2001年,對(duì)尿素系統(tǒng)進(jìn)行了大顆粒技術(shù)改造,增加了尿素產(chǎn)品品種,提高了市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)能力。目前,該裝置運(yùn)行平穩(wěn),完全符合環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn),生產(chǎn)形勢(shì)日趨看好。機(jī)械設(shè)備