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產(chǎn)品簡介
焦炭鈍化劑
焦炭鈍化劑
產(chǎn)品價格:¥1
上架日期:2012-04-02 10:16:43
產(chǎn)地:河北廊坊
發(fā)貨地:廊坊大城
供應數(shù)量:不限
最少起訂:1噸
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詳細說明
    研究開發(fā)的意義
    焦炭的反應性是焦炭最重要的高溫冶金性能指標。
    焦炭反應性是指焦炭在一定溫度下與CO2的反應速度,其反應式為:C+CO2=2CO
    在高爐爐身軟熔帶以上高溫(950℃--1100℃)區(qū),該反應在焦炭的氣孔表面上激烈進行,
    反應性越好則焦炭的熔損越大,使得焦炭 形成大量氣孔且氣孔壁變薄,高溫強度降低,產(chǎn)生大量粉末,
    顯著減弱了焦炭的骨架和支撐作用。
    高爐表現(xiàn)為中心氣流變?nèi)?,邊緣氣流 增強,爐缸中心死料柱增大,風口及回旋區(qū)的碎焦量增加,
    爐缸的透氣性變差,鐵口的深度減?。绊懜郀t的順行。還會引起高爐直接還原升高和煤氣化學能利用降低,導致焦比升高。
    尤其是現(xiàn)代高爐采用大風量、高風溫和高煤比的強化冶煉措施,
    焦炭的高溫冶金性能已經(jīng)成為高爐進一步強化和擴大噴煤量的限制性因素,同時影響高爐一代壽命。
    因而降低焦炭反應性.提高反應后強度,改善高溫冶金性能已經(jīng)成為煉鐵界的共識。
    國內(nèi)外都把焦炭的反應性和反應強度作為質(zhì)量評價指標.提出較高的要求。
    韓國浦項鋼鐵公司要求反應強度為69%,寶鋼在噴煤 200kg/t時。
    焦炭的反應性和反應強度控制在22%--26%和66%--70%的。
    馬鋼2500m3高爐,從1996年開始規(guī)定在高爐噴煤比110kg/t條件下。
    焦炭反應性應在31%左右。
    反應后強度不能低于57%:煤比150kg/t--200kg/t時,反應后強度要提高到60%。
    鞍鋼2003年的焦炭的反應性和反應強度平均在30.2%和57.4%。
    有人建議我國的中型高爐(1000m3級)反應后強度應>55.0%。大型高爐 (2000m3級)應>60.0%。
    二、鈍化劑的現(xiàn)狀和機理
    國內(nèi)近幾年對降低焦炭的反應性和提高反應后強度研究很多,據(jù)資料報道,重慶大學與安陽鋼鐵集團有限公司合作,
    在焦炭轉(zhuǎn)運過程中用ZBS溶液對焦炭進行處理,使焦炭的反應性(CRI)降低了16.95%一24.19%;
    焦炭的反應后強度(CRS)提高了6.80%一9.63%。
    北科大與新興鑄管合作,噴灑一定濃度的溶液,工業(yè)試驗效果明顯本研究是在實驗條件下;
    在焦炭表面噴灑一定嘗試的溶液,使溶解物質(zhì)經(jīng)過脫水結(jié)晶后吸附在焦炭表面形成一層保護膜,
    部分顆粒并填充焦炭氣孔,從而阻止二氧化碳與焦炭的反應和向焦炭內(nèi)部擴散,從而達到降低焦炭反應性,
    提高焦炭反應后引度的目的。
    三、鈍化劑的物理物征 
    外觀 白色粉末狀 
    粒度(通過40目) 100% 
    密度 1.4 
    水分 0.2% 
    酸堿性 PH9 無毒 
    四、試驗方法
    使試驗結(jié)果具有對比性,參照“GB/T4000-1996-焦炭反應性及反應后強度試驗方法”的標準和要求進行試驗:
    1、試驗主要參數(shù)
    試驗溫度--1100℃ 試驗粒度--21--25mm
    試驗重量--200g±0.5g 氣體為CO2;流量為5L/min,通氣時間為2h 
    2、實驗結(jié)果計算
    焦炭反應性指標以損失的焦炭質(zhì)量占反應前焦炭占反應前焦樣總質(zhì)量的百分數(shù)表示。
    焦炭反應性CRI%按(1)式計算式中:m-焦炭試樣質(zhì)量,g; m1-反應后殘余焦炭質(zhì)量,g;
    反應后強度指標以轉(zhuǎn)鼓后大于IOmm粒級焦炭占反應后殘余焦炭的質(zhì)量百分數(shù)表示。
    反應后強度CRS按(2)式計算:
    式是:m2-轉(zhuǎn)鼓后大于10mm粒級焦炭質(zhì)量,g;
    五、實驗工藝及結(jié)果
    將鈍化劑溶于70℃左右的熱水中,制成5%的水溶液,分別將不同溶液量均勻的噴灑在焦炭試樣表面。
    以考察鈍化劑附著量的對焦炭高溫性能的影響和效果。
    實驗結(jié)果見下表: 試樣號 試樣重
    (g)  噴灑量
    (ml) 反應性
    (CRl)%  反應后強度
    (CRS)%  
    基準樣 200 0 27.0 62.1 
    1# 200 4 24.6 66.7 
    2# 200 8 20.6 74.3 
    3# 200 12 17.4 78.9 
    4# 200 16 16.9 79.3 
    5# 200 24 16.7 79.6 
    從圖可明顯的看出:噴灑溶液后焦炭反應性降低,反應性強度提高。
    隨著噴灑量的不同變化規(guī)律差異較大,噴灑量在12ml之內(nèi).隨著噴灑量增加焦炭的反應性降低,反應后強度提高,
    噴灑量在12ml時與基準試樣相比,反應性降低九點四個百分點,反應性后強度提高十六點八個百分點。
    噴灑量達16mml和24mml時,焦炭的反應性和反應后的強度變化不大。
    根據(jù)噴灑容量折算每噸焦炭的鈍化劑消耗量為:
    噴灑容量4m1l--1kg/t焦炭 8ml一2kg/t焦炭 12ml一3kg/t焦炭 16ml--4kg/t焦炭 24ml一6kg/t焦炭
    六、經(jīng)濟效益分析
    焦炭質(zhì)量的提高,保證了高爐順行,休風及風口燒損減少,焦比降低,高爐利用系數(shù)增加,爐體壽命提高,
    高爐生產(chǎn)在經(jīng)濟上的益是明顯的。參考鞍鋼過去焦炭強度提高1%,焦比降低0.5%。
    產(chǎn)量提高10%估算,采用該鈍化劑的經(jīng)濟效益:
    鈍化劑噴灑量3kg/t焦,反應性后強度提高16.8%.實際應用的差距,故考慮0.5的系數(shù)。
    按反應性后強度提高8.4%計算。以一座 450m3高爐為例,焦450kg/t,鈍化劑8500元/t核算:
    1、增值
    a年產(chǎn)生鐵:3X450×350=472500t年增生鐵:472500t×0.01×8.4=39690t年增生
    鐵效益:200元×39690t=793.8萬元
    b年節(jié)焦炭:0.45×472500t×0.005×8.4=8930.25t年節(jié)焦炭效益:1000元×8930.5t=893.025萬元
    2、鈍化劑消耗一噸焦炭用鈍化劑支出:8500元×0.003=25.5元年支出:22.5元×0.45×472500t=54.2萬元
    3、年效益:793.8元+893.025萬元-54.2萬元=1144.825萬元
    本公司同時銷售;各種水處理制劑,冶金助劑。
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