隨國家節(jié)能減排工作的不斷深入,新版《火電廠大氣污染物排放標準》(GB13223-2011)要求,NOx排放限值為100mg/Nm3?,F(xiàn)在燃煤鍋爐均已安裝脫硝系統(tǒng),其中絕大部分采用SCR脫硝方式,SCR脫硝方式運行中必然發(fā)生部分氨逃逸。逃逸的氨在空預器中與SO3生成硫酸氫氨,由于硫酸氨物理性質(zhì)較粘,易吸附煙氣中灰塵,造成空預器堵塞,嚴重影響脫硝機組的安全穩(wěn)定運行。
空預器堵塞物化驗表明30%以上為硫酸氫氨,由于硫酸氫氨的露點為147℃,現(xiàn)在大容量鍋爐回轉(zhuǎn)式空預出口煙氣溫度一般均為125℃左右。因而,必然在空預器冷端產(chǎn)生硫酸氫氨沉積。煙氣經(jīng)過SCR反應器和空預器熱段后,排煙溫度降低,當溫度降至185℃以下時,煙氣中已生成的氣態(tài)硫酸氫氨會在空預器冷段的傳熱元件上凝固下來,造成空預器冷段積鹽與結(jié)垢,進而影響空預器的正常運行。經(jīng)驗表明,當氨的逃逸量為1μL/L以下時,硫酸氫氨生成量很少,空預器堵塞現(xiàn)象不明顯。測試結(jié)果表明,若氨逃逸量增加到2μL/L,空預器運行半年后其阻力增加約30%;若氨逃逸量增加到3μL/L,空預器運行半年后阻力增加約50 %,對引風機也會造成較大影響。
因此,空預器堵塞的原因可以確定為因脫硝系統(tǒng)逃逸的氨與煙氣中的三氧化硫反應生成硫酸氫氨,并在空預器冷段沉積,造成空預器堵塞。
空預器蓄熱元件清理方法
空預器解體檢修后,按無脫硝系統(tǒng)運行時的空預器清理方案,一般是組織人員進行手工清理。由于無脫硝系統(tǒng)發(fā)生空預器積灰堵塞,均為干灰,人工用鋼絲刷等清理較為方便。但由脫硝系統(tǒng)運行后,空預器堵塞物含硫酸氫氨,質(zhì)地堅硬,人工采用電動鋼絲頭清理仍非常困難,現(xiàn)場處理經(jīng)驗表明,清理一片蓄熱元件需45分鐘,不采取措施將嚴重拖延大修進度。
現(xiàn)場通過用工業(yè)沖洗浸泡的方法仍不能提高清理速度,后采用化學溶液浸泡后,將元件盒解包,再用高壓水槍沖洗的方法,才有效解決清理的問題。經(jīng)化學清洗后,冷端蓄熱元件均得到徹底清理。