婁底太陽(yáng)能熱水器清洗除垢劑、燃?xì)鉄崴髑逑闯竸I(yè)清洗油脂行業(yè)蒸發(fā)器、冷凝器、清煤油設(shè)備、尾氣回收設(shè)備。電廠凝汽器、冷油器、灰管線、反滲透、空冷器及汽輪機(jī)油系統(tǒng)清洗、預(yù)膜工程(化學(xué)清洗、超高壓水射流清洗.生產(chǎn)緩蝕劑、阻垢劑、殺菌滅藻劑、絮凝劑、消泡劑、分散劑、黑液阻垢劑、生物清洗劑及造紙、紡織助劑等產(chǎn)品。清洗加熱器、冷凝器、換熱器、空調(diào)、管道、鍋爐等水垢、油垢及其它物料垢。清洗油脂行業(yè)蒸發(fā)器、冷凝器、清煤油設(shè)備、尾氣回收設(shè)備。清洗電廠凝汽器、冷油器、灰管線、反滲透、空冷器及汽輪機(jī)油系統(tǒng)清洗、預(yù)膜工程化學(xué)清洗、超高壓水射流清洗,清洗所用藥劑便宜易得,并立足于國(guó)產(chǎn)化;清洗成本低,不造成過(guò)多的資源消耗。
化學(xué)清洗前應(yīng)具備的條件
1 化學(xué)清洗臨時(shí)小組成立并有倒班名單,小組內(nèi)應(yīng)有以下幾個(gè)功能部門:指揮部門:統(tǒng)一負(fù)責(zé)清洗進(jìn)度的安排及調(diào)度;婁底太陽(yáng)能熱水器清洗除垢劑、燃?xì)鉄崴髑逑闯竸暮Y孔漏出的碎屑用皮帶送到料倉(cāng),再通過(guò)振動(dòng)給料機(jī)將碎屑送到搖床上進(jìn)行選別,終得到銅屑、混合物和塑料纖維,銅屑可直接作為煉銅的原料,也可用作生產(chǎn)硫酸銅的原料,混合物返回轉(zhuǎn)鼓切碎機(jī)處理,塑料纖維可作為產(chǎn)品出售。每噸廢電線電纜可生產(chǎn)45—55公斤銅屑,45—55公斤塑料。一周可處理6噸料,產(chǎn)銅屑3噸,塑料3噸。每處理3噸廢電纜電線,更換一次刀片。刀片用高速工具鋼制造。本工藝有如下特點(diǎn):可綜合回收廢電線電纜中的銅和塑料,綜合利用水平較高;產(chǎn)出的銅屑基本不含塑料,減少了熔煉時(shí)塑料對(duì)大氣的污染;工藝簡(jiǎn)單,易于機(jī)械化和自動(dòng)化;此種設(shè)備的缺點(diǎn)是工藝過(guò)程中耗電較高,刀片磨損較快。婁底太陽(yáng)能熱水器清洗除垢劑、燃?xì)鉄崴髑逑闯竸┮虼酸槍?duì)實(shí)際工況選擇密封潤(rùn)滑油。提升式旋塞閥提升式旋塞閥有多種結(jié)構(gòu)形式,提升式旋塞閥按密封面的材料分為軟密封和硬密封兩種。其基本原理時(shí)為開(kāi)啟時(shí)使旋塞上升,旋塞再轉(zhuǎn)動(dòng)9度到閥門全開(kāi)過(guò)程能減少與閥體密封面的摩擦力;關(guān)閉閥門時(shí)使旋塞轉(zhuǎn)動(dòng)9度至關(guān)閉位置后再下降與閥體密封面接觸達(dá)到密封。雙密封提升式旋塞閥雙密封提升式旋塞閥為軟密封結(jié)構(gòu)。旋塞體為三塊板組合而成圓柱形塞體,兩側(cè)的板上鑲嵌橡膠密封面,中間為圓柱形楔塞。
安裝部門:負(fù)責(zé)按照清洗要求完成相關(guān)系統(tǒng)的安裝、準(zhǔn)備、維護(hù)、巡檢、消缺;操作部門:負(fù)責(zé)按照清洗要求完成相關(guān)(或?qū)ο嚓P(guān)系統(tǒng))的操作;監(jiān)督部門:負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)清洗過(guò)程及清洗效果進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。
以上人員應(yīng)熟悉清洗有關(guān)系統(tǒng),了解清洗措施和步驟,進(jìn)行操作時(shí)要遵守相關(guān)規(guī)程并加強(qiáng)監(jiān)護(hù)。
2.化學(xué)清洗前甲乙雙方共同確定水冷壁割管位置,做小型實(shí)驗(yàn),根據(jù)小型實(shí)驗(yàn)結(jié)果確定清洗配方及用藥量。3. 臨時(shí)管路安裝
3.1臨時(shí)管道進(jìn)水系統(tǒng)連接如酸洗系統(tǒng)圖所示,從主給水旁路調(diào)門后接臨時(shí)管道,作為省煤器上酸用。省煤器再循環(huán)管上的電動(dòng)門中心夾雜物電鏡掃描發(fā)現(xiàn),裂紋源中心存在夾雜物,夾雜物主要為鋁酸鈣類型,是在煉鋼脫氧過(guò)程中產(chǎn)生。線材中非金屬夾雜物的存在,破壞了組織和基體的連續(xù)性,夾雜物的存在起到了一個(gè)顯微裂紋的作用,一旦受力,當(dāng)裂紋達(dá)到失穩(wěn)狀態(tài)尺寸,便瞬間產(chǎn)生斷裂,形成斷絲。異常組織斷絲中心會(huì)存在粗細(xì)不均、斷續(xù)分布的一條或多條白條帶組織,并有垂直拉伸方向的短細(xì)裂紋存在。分析發(fā)現(xiàn)為Mn、Cr等合金元素的偏析。偏析的存在,線材在正常冷卻速度下使C曲線右移,在中心產(chǎn)生條帶狀馬氏體異常組織。
為將酸洗系統(tǒng)內(nèi)清洗下來(lái)的鐵銹渣等沖洗干凈,蒸發(fā)器系統(tǒng)的接管部位選在蒸發(fā)器下聯(lián)箱的手孔處。安裝時(shí),先割開(kāi)各下聯(lián)箱的手孔,然后接φ100管引出,按清洗系統(tǒng)圖分成左右兩組安裝。
除鹽水:鍋爐正式除鹽水系統(tǒng)在酸洗之前能正常供水,除鹽水引一根Φ133×4臨時(shí)管至清洗箱,酸洗用除鹽水流量100t/h,壓力12kg/cm2,用水總量約300t.
工業(yè)水:工業(yè)水母管引一根Φ133×4臨時(shí)管至清洗箱,酸洗用工業(yè)水流量200~300t/h,壓力12kg/cm2,用水總量約200t.
17.各定排管及臨爐加熱管應(yīng)在爐側(cè)可靠隔絕,臨爐加熱汽源母管總門及各分門關(guān)嚴(yán),臨爐加熱聯(lián)箱疏水門打開(kāi)。不方便操作的地方應(yīng)有簡(jiǎn)易平臺(tái)。
SSn脫碳的作用得到確認(rèn),其原因是SbSn的添加使C的擴(kuò)散系數(shù)變小、脫碳受到。添加SSn的鋼,噴丸后殘余應(yīng)力變大。為提高螺旋彈簧的疲勞特性,一般要對(duì)螺旋彈簧進(jìn)行噴丸處理。但由于脫碳層的屈服強(qiáng)度顯著下降,使噴丸處理賦予彈簧的殘余應(yīng)力顯著變小。SbSn添加鋼從表層到0.2mm深度范圍內(nèi),主應(yīng)力方向的壓縮殘余應(yīng)力為―600MPa~―800MPa,而無(wú)SbSn鋼的該值是―300MPa~―400MPa。各煉鐵企業(yè)之間技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的差距在拉大,節(jié)能減排工作遇到阻力;連原指標(biāo)先進(jìn)的某國(guó)有大型鋼鐵企業(yè)的入爐焦比也升高了5.31kg/t,燃料比升高了5.12kg/t,這更說(shuō)明了問(wèn)題的嚴(yán)重性。面對(duì)這一形勢(shì),王維興呼吁,要用科學(xué)發(fā)展觀進(jìn)行認(rèn)真分析,找出其主要原因,同時(shí),各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)該高度重視,并及時(shí)采取有效措施,群策群力制止這種態(tài)勢(shì)發(fā)展。煉鐵技術(shù)指標(biāo)不容樂(lè)觀216年前8個(gè)月,鋼協(xié)會(huì)員單位有56家企業(yè)鐵產(chǎn)量下降,下降2%以上的企業(yè)有16家。